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重慶祥宇供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“祥宇供應(yīng)鏈”)總經(jīng)理馬總近日受邀前往重慶華泰機(jī)電設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰機(jī)電”)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),針對(duì)其打包產(chǎn)線開展專項(xiàng)優(yōu)化。通過(guò)產(chǎn)線診斷與技術(shù)適配,華泰機(jī)電打包環(huán)節(jié)人工成本縮減20%,日均打包量提升15%,設(shè)備故障率下降12%。
需求與方案:以“小改動(dòng)”撬動(dòng)“大效益”
華泰機(jī)電主營(yíng)工業(yè)電機(jī)設(shè)備組裝,年產(chǎn)量超3萬(wàn)臺(tái),其打包環(huán)節(jié)因設(shè)備老化與流程冗余,面臨兩大問(wèn)題:
人力配置不合理:?jiǎn)螚l產(chǎn)線需4名工人協(xié)同操作,人工成本居高不下;
設(shè)備兼容性差:原有打包帶與半自動(dòng)設(shè)備匹配度低,日均停機(jī)檢修超2小時(shí)。
馬總帶隊(duì)深入調(diào)研后,提出“三步優(yōu)化法”:
流程重組:將打包工序從6步簡(jiǎn)化為4步,減少重復(fù)動(dòng)作;
設(shè)備調(diào)參:調(diào)整打包機(jī)張力與送帶速度,適配祥宇供應(yīng)的打包帶;
人員分工優(yōu)化:實(shí)行“定崗+輪巡”制度,操作人員從4人減至3人。
實(shí)施細(xì)節(jié):低成本實(shí)現(xiàn)效能
方案執(zhí)行后,華泰機(jī)電打包環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)對(duì)比鮮明:
指標(biāo) | 優(yōu)化前 | 優(yōu)化后 | 變化幅度 |
---|---|---|---|
單班人工成本 | 720元/日 | 576元/日 | ▼20% |
日均打包量 | 650臺(tái) | 750臺(tái) | ▲15% |
設(shè)備故障率 | 8.5% | 7.5% | ▼12% |
華泰機(jī)電生產(chǎn)部經(jīng)理王磊表示:“馬總的方案沒(méi)有要求更換設(shè)備,通過(guò)精細(xì)化管理與參數(shù)調(diào)整就解決了痛點(diǎn),這對(duì)中小型企業(yè)尤為實(shí)用!”
行業(yè)展望:資源整合成降本關(guān)鍵
據(jù)重慶市機(jī)電行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),行業(yè)平均人工成本占比同比增加5%-8%,超60%企業(yè)亟需“低改造成本”的優(yōu)化方案。祥宇供應(yīng)鏈與華泰機(jī)電的協(xié)作案例,驗(yàn)證了通過(guò)現(xiàn)有資源深度挖潛實(shí)現(xiàn)降本增效的可行性,或?qū)⒊蔀閰^(qū)域制造業(yè)升級(jí)的重要參考路徑。
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公司主要業(yè)務(wù)是五金定制、設(shè)備零件、機(jī)械維修、機(jī)械加工等?